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广兴矿业磨选车间在生产中发现,陶瓷过滤机吸矿效果不好,水分高,溢流大,料槽长期处于满槽状态,造成车间循环量大,球磨处理量小,淘洗机超负荷运转溢流跑精粉。
经过精心查找原因,职工们发现陶瓷过滤机洗车水达不到洗车要求,且真空泵已使用6个月。针对以上原因,车间改用陈营子大井水替代回水洗车,更换一台15kw真空泵。
整改后,陶瓷过滤机料槽长期处于半槽状态,杜绝了淘洗机跑精粉现象,球磨正常下料,避免了恶性循环现象。
同时,整改前每班8小时需洗车2-3次,整改后每班只需洗车1次,每月可节约硝酸10吨以上、草酸1吨,年节约成本24万余元,起到了降本增效的显著效果。
广兴矿业发挥职工积极性和创造性,持续开展小改小革,开展设备节能管理,不仅充分发挥了生产设备潜力,锻炼了职工队伍,而且收到了降本增效的良好效果。